中國石油蘭州石化公司煉油廠(以下簡稱蘭州石化煉油廠)加工原油主要以長慶效高、青海、南疆左右、北疆、吐哈規劃、哈薩克等原油為主,原油經(jīng)2套常減壓裝置電脫鹽系統(tǒng)處理后深度,電脫鹽廢水需先送至下游電脫鹽乳化廢水處理裝置進(jìn)行油帶動擴大、水、渣三相分離開拓創新,分離后的污油送至延遲焦化裝置進(jìn)行回?zé)捈庸こ掷m發展、合格污水送至工業(yè)污水處理廠處理、廢渣作為“三廢"出廠促進善治。近年原油逐步劣質(zhì)化擴大,電脫鹽乳化廢水處理裝置廢渣(以下簡稱廢渣)逐年增多,一方面“三廢"出廠費(fèi)用逐年增加發揮效力,另一方面原油加工損失不斷上升新格局。考慮環(huán)保與挖潛增效方面的要求服務水平,2017年8月開始最新,蘭州石化煉油廠選擇在300萬t/a重油催化裂化裝置(以下簡稱FCC裝置)上進(jìn)行廢渣摻煉加工技術創新,摻煉后FCC裝置運(yùn)行穩(wěn)定處理方法,相關(guān)設(shè)備未發(fā)現(xiàn)變化,液體收率持續向好、油漿收率習慣、生焦量等主要技術(shù)指標(biāo)未發(fā)生明顯變化。
1進展情況、電脫鹽乳化廢水處理裝置
1.1 工藝流程
油水分離單元在蘭州石化煉油廠2套常減壓裝置的電脫鹽乳化廢水輸送至裝置的過程中的積極性,首先加入清油劑,打破污水中水包油的狀態(tài)至關重要,使微小顆粒產(chǎn)生絮凝不久前,增大至肉眼可見狀態(tài)。然后根據(jù)油提升行動、渣能力建設、水的密度不同而進(jìn)行分離。分離后合格污水排放至工業(yè)污水處理廠研究進展,油渣送至油渣分離系統(tǒng)進(jìn)一步分離無障礙。
油渣分離單元在第1次清油劑分離后,為嚴(yán)格保證廢渣含油量達(dá)標(biāo)快速融入,將混合污油認為、廢渣輸送至油渣分離罐集成技術,加入清油劑F(作用原理與清油劑相同),進(jìn)行2次分離更合理,分離完成后適應能力,合格污水由油渣分離罐底部排放至污水處理廠,污油由轉(zhuǎn)油泵送入污油儲罐有所應,廢渣由轉(zhuǎn)渣泵送入廢渣儲罐足了準備,最終污油送至延遲焦化裝置作為焦炭塔頂急冷油進(jìn)行回?zé)捈庸ぁU渣全部作為“三廢"出廠著力提升。
1.2 廢渣產(chǎn)量及性質(zhì)
由表1可見深刻內涵,2016年1月—2017年7月廢渣產(chǎn)量逐步增加,月均量達(dá)到635.17t融合。

由表2可見深入闡釋,廢渣中油含量較高,其殘渣大部分屬于有機(jī)物完成的事情,可作為重油加工裝置的原料進(jìn)行摻煉加工物聯與互聯。同時,廢渣含水量大且黏稠改造層面,水與殘渣不易分離供給。因此,廢渣加工前必須在罐區(qū)進(jìn)行充分的靜置與升溫脫水經驗分享,最終按照含水量要求在中間罐區(qū)進(jìn)行摻調(diào)解決方案。由于廢渣中的水無法*分離,輸轉(zhuǎn)與摻調(diào)過程中需避免進(jìn)入高溫儲罐或通過高溫?zé)嵊蜋C(jī)泵有力扭轉,否則上高質量,容易造成裝置內(nèi)高溫重油機(jī)泵抽空或機(jī)封泄漏。

2廣度和深度、廢渣在FCC裝置上的應(yīng)用
2.1 方案及流程
方案
據(jù)廢渣的性質(zhì)深入交流,決定將廢渣先低比例、均勻摻入催化原料蠟油的中間儲罐加強宣傳,再輸轉(zhuǎn)至FCC裝置進(jìn)行加工臺上與臺下。廢渣摻入比例[m(廢渣)/m(催化蠟油),以下簡稱摻調(diào)比]可根據(jù)催化原料蠟油中間儲罐含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于1.8%的要求進(jìn)行靈活控制技術發展。
流程
(1)電脫鹽乳化廢水處理裝置新增設(shè)管輸流程集聚效應,將廢渣先輸轉(zhuǎn)至罐區(qū),使用4臺1000m3儲罐進(jìn)行接收提供有力支撐,確保1臺儲罐接收應用、2臺儲罐沉降脫水、1臺儲罐輸轉(zhuǎn)的連續(xù)運(yùn)行模式品率。
(2)儲罐接收廢渣后相貫通,通過盤管加熱升溫至80℃以上不斷發展,再進(jìn)行靜置脫水。
(3)脫水完畢自動化方案,廢渣按摻調(diào)比不大于1%的比例連續(xù)緊密協作、均勻的摻入催化原料蠟油中間儲罐。
(4)催化原料蠟油中間儲罐中原料餾程與含水量分析合格后線上線下,送至FCC裝置進(jìn)行加工發揮重要作用。
2.2 加工情況
2017年8月25日,8月28—29日數據顯示,F(xiàn)CC裝置分別進(jìn)行廢渣摻煉加工試驗高質量。催化蠟油原料中摻入廢渣總量為78.91t,摻調(diào)比為0.66%記得牢。摻煉廢渣后註入了新的力量,原料泵運(yùn)行、裝置操作更多可能性、產(chǎn)品質(zhì)量去創新、產(chǎn)品分布均未發(fā)現(xiàn)異常。
2017年9月緊迫性,該FCC裝置開始連續(xù)摻煉加工廢渣結構。由表3可見,2017年9月—2018年4月高效,月均廢渣加工量為757t溝通協調。

2.3 應(yīng)用效果
2017年9月至2018年4月,F(xiàn)CC裝置摻煉少量北疆稠油深度,原料性質(zhì)較前略有下降帶動擴大,造成摻煉比[m(原料渣油)/m(原料蠟油+原料渣油)核心技術體系,下同]小幅下調(diào)開拓創新。由表4可見,2017年9月—2018年4月(摻煉廢渣)的結(jié)果與2017年1—7月(未摻煉廢渣)相比必然趨勢,二者FCC裝置主要技術(shù)指標(biāo)包括催化劑單耗促進善治、產(chǎn)品分布均未發(fā)生明顯變化。因此發展的關鍵,適量加工廢渣對FCC裝置不會造成影響道路。

由表5可見,2017年9月—2018年4月真諦所在,廢渣產(chǎn)量為6053t指導,全部由FCC裝置加工,按照廢渣含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為36%進(jìn)行計算充分,可減少原油加工損失0.065%進一步完善。

3集聚、結(jié)論
對蘭州石化煉油廠常減壓裝置廢渣進(jìn)行了分析,并針對其油含量調整推進、水含量高狀況,殘渣大部分為有機(jī)物,水與殘渣不易分離等特點(diǎn)機製,將其低比例摻入催化原料蠟油的中間儲罐全過程,并在FCC裝置進(jìn)行摻煉加工。摻煉廢渣后探討,F(xiàn)CC裝置運(yùn)行穩(wěn)定不負眾望、催化劑單耗、產(chǎn)品分布均未發(fā)生明顯變化調解製度,可減少原油加工損失0.065%密度增加,實現(xiàn)了廢渣零出廠。