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揚(yáng)州乳化液廢水處理系統(tǒng)工藝

簡(jiǎn)要描述:

揚(yáng)州乳化液廢水處理系統(tǒng)工藝化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,化學(xué)成分復(fù)雜全技術方案,油類等有機(jī)污染物濃度高,可生化性差等特點(diǎn)共享。為滿足生產(chǎn)需求信息化,需對(duì)廢乳化液進(jìn)行預(yù)處理工作,處理后出水并入稀堿油廢水系統(tǒng)進(jìn)行生化處理生動,最終經(jīng)超濾反滲透處理后回用新型儲能。

  • 更新時(shí)間:2024-04-02
  • 產(chǎn)品型號(hào):廠家定制
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 產(chǎn)品品牌:其他品牌
  • 產(chǎn)品廠地:常州市
  • 訪問(wèn)次數(shù):945
詳細(xì)介紹
品牌其他品牌加工定制
空氣量1000m3/min處理水量100m3/h
設(shè)備電壓220v

   揚(yáng)州乳化液廢水處理系統(tǒng)工藝冷軋乳化液廢水設(shè)計(jì)處理量20m3/h新品技,來(lái)水CODCr10000~40000mg/L範圍,油含量1000~5000mg/L,具有乳化程度高好宣講,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定註入新的動力,化學(xué)成分復(fù)雜,油類等有機(jī)污染物濃度高,可生化性差等特點(diǎn)雙重提升。為滿足生產(chǎn)需求,需對(duì)廢乳化液進(jìn)行預(yù)處理工作事關全面,處理后出水并入稀堿油廢水系統(tǒng)進(jìn)行生化處理表現明顯更佳,最終經(jīng)超濾反滲透處理后回用。該乳化液廢水處理系統(tǒng)原工藝為“調(diào)節(jié)池加溫去除上層浮油+破乳+氣浮+不銹鋼超濾"技術節能,在處理過(guò)程中由于來(lái)水水質(zhì)不穩(wěn)定指導,破乳時(shí)間短效果差,油水相不能有效分離國際要求,氣浮效果差流動性,導(dǎo)致超濾膜污堵嚴(yán)重。超濾每運(yùn)行24h就必須進(jìn)行化學(xué)清洗競爭激烈,且清洗周期需24h以上具體而言,導(dǎo)致乳化液系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。

    為了增強(qiáng)破乳及氣浮效果智慧與合力,減輕超濾膜污堵情況喜愛,筆者對(duì)該系統(tǒng)工藝進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn)研究。優(yōu)化工藝為“調(diào)節(jié)池加溫加酸破乳去除上層浮油+中和混凝+氣浮"開放要求,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)向好態勢,破乳及氣浮效果得到有效改善平臺建設,氣浮后出水已經(jīng)滿足乳化液系統(tǒng)出水水質(zhì)要求,可直接并入稀堿油廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行二次處理貢獻力量,因此在原工藝基礎(chǔ)上取消了超濾步驟使用,從而減少了超濾維護(hù)清洗、更換及運(yùn)行費(fèi)用發行速度。

    本試驗(yàn)探討工藝優(yōu)化對(duì)乳化液廢水系統(tǒng)的影響優化程度,新工藝藥劑選型及藥劑投加量的確定。

    1奮勇向前、系統(tǒng)水質(zhì)要求及工藝優(yōu)化情況

    1.1.1運(yùn)行情況

    乳化液廢水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)提升量為20m3/h不斷豐富,來(lái)水主要污染物指標(biāo):來(lái)水CODCr10000~40000mg/L,油含量1500~5000mg/L組建,由于破乳及氣浮效果差各有優勢,不銹鋼超濾進(jìn)水CODCr在5000~30000mg/L,油含量1000~5000mg/L重要的意義,造成不銹鋼超濾膜污堵嚴(yán)重持續,導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。

    1.2工藝改進(jìn)情況

    1.2.1原工藝流程圖

    該工藝流程將調(diào)節(jié)池加溫至65℃再獲,通過(guò)刮油機(jī)回收上層浮油產品和服務,破乳罐投加硫酸控制pH值進(jìn)行破乳,破乳完成后自流進(jìn)氣浮池內(nèi)體驗區,用氣浮法去除水中懸浮的油粒及其他污染物增多,氣浮池出水經(jīng)紙帶過(guò)濾機(jī)去除雜質(zhì),自流進(jìn)超濾循環(huán)箱內(nèi)有望,最后經(jīng)不銹鋼超濾膜過(guò)濾后排入稀堿油廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行二次處理進一步推進。

    在運(yùn)行過(guò)程中,破乳效果不明顯方案,氣浮池CODCr去除率僅50%左右應用的選擇,不銹鋼超濾膜污堵嚴(yán)重,不銹鋼超濾膜每運(yùn)行24h需化學(xué)清洗24~48h科普活動,清洗費(fèi)用及清洗頻次高創新延展,且很難*清洗干凈,導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行長期間。

    1.2.2優(yōu)化后工藝流程圖

    該工藝流程將調(diào)節(jié)池加溫至65℃基本情況,并投加硫酸控制pH值進(jìn)行破乳,通過(guò)打回流操作綠色化發展,使硫酸與廢乳化液充分反應(yīng)至關重要,增強(qiáng)破乳效果不久前,上層浮油通過(guò)刮油機(jī)進(jìn)行回收用上了,破乳罐前端投加液堿調(diào)節(jié)pH值至7~9提升行動,破乳罐出口處投加PAFC混凝劑,氣浮池前端投加助凝劑PAM關註,通過(guò)氣浮法去除水中懸浮的油粒及礬花等雜質(zhì)研究進展,氣浮池出水可直接排入稀堿油廢水系統(tǒng)進(jìn)行二次處理。經(jīng)優(yōu)化后連日來,氣浮效果得到明顯提升快速融入,CODCr去除率達(dá)93.7%,出水CODCr小于2000mg/L系統,油含量小于200mg/L增強,可直接并入稀堿油廢水系統(tǒng),因此取消原工藝中超濾步驟交流等,同時(shí)確保了乳化液系統(tǒng)的正常運(yùn)行更加廣闊。

    2、優(yōu)化試驗(yàn)研究藥劑選擇

    2.1絮凝劑的選擇

    試驗(yàn)選取乳化液調(diào)節(jié)池內(nèi)經(jīng)硫酸破乳并加熱至65℃后原水提高,試驗(yàn)前使用液堿進(jìn)行中和處理可以使用,試驗(yàn)水樣:CODCr含量30346mg/L,pH值為7.8(以下簡(jiǎn)稱乳化液試驗(yàn)水樣)紮實。分別投加硫酸鋁效高化、PAC、PAFC作為絮凝劑進(jìn)行藥劑篩選實(shí)驗(yàn)投入力度,實(shí)驗(yàn)結(jié)果以上清液CODCr去除率作為判斷依據(jù)創造,其結(jié)果如圖3所示。

    在三種絮凝劑中貢獻法治,PAFC全技術方案,投加濃度約250mg/L時(shí),CODCr去除率可達(dá)78.9%供給,且絮團(tuán)形成速度較快優勢與挑戰,沉淀時(shí)間短,沉淀效果明顯由于其他兩種絮凝劑解決方案。

    2.2助凝劑的選擇

    取乳化液試驗(yàn)水樣趨勢,分別投加陽(yáng)離子、非離子上高質量、陰離子型PAM進(jìn)行藥劑篩選實(shí)驗(yàn)一站式服務,實(shí)驗(yàn)結(jié)果以上清液CODCr去除率作為判斷依據(jù),其結(jié)果如圖4所示深入交流。

    在三種類型PAM中引領作用,陽(yáng)離子型PAM,投加濃度約1mg/L時(shí),CODCr去除率可達(dá)66.4%用的舒心。陽(yáng)離子PAM對(duì)廢水中的乳化油起到了電荷中和及壓縮雙電層的左右技術發展,促使乳化油滴進(jìn)一步破乳析出,而且有機(jī)助凝劑有很長(zhǎng)的分子鏈集成,能在經(jīng)凝聚作用形成的膠體顆粒間進(jìn)行橋架重要手段,形成大而堅(jiān)實(shí)的絮體。

    2.3絮凝劑與助凝劑復(fù)合實(shí)驗(yàn)

    取乳化液試驗(yàn)水樣穩定性,分別投加不同濃度PAFC攪拌后像一棵樹,投加1mg/L陽(yáng)離子型PAM,然后經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)易氣浮裝置去突破,模仿現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況能運用,取氣浮后出水測(cè)CODCr含量,實(shí)驗(yàn)結(jié)果以出水CODCr去除率作為判斷依據(jù)智能設備,其結(jié)果如圖5所示工具。

    由圖5可知:當(dāng)PAFC投加量300mg/L,CODCr去除率可達(dá)99.1%喜愛。根據(jù)乳化液出水水質(zhì)要求重要的角色,實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中并不需要控制到最高CODCr去除率,以本實(shí)驗(yàn)水樣為例向好態勢,只需CODCr去除率大于93.4%平臺建設,就滿足生產(chǎn)運(yùn)行需求,因此最佳PAFC投加量為200mg/L貢獻力量。

    3重要的作用、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

    3.1根據(jù)小試試驗(yàn)結(jié)果確定藥劑種類及投加量

    通過(guò)小試試驗(yàn)結(jié)果,確定該工藝流程如圖2所示去創新,破乳罐出水將pH值調(diào)制7~9足夠的實力,投加PAFC約200mg/L,陽(yáng)離子型PAM約1mg/L結構。

    3.2工藝設(shè)備參數(shù)

    在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中更適合,具體運(yùn)行設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表2。

    3.3現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果

    根據(jù)小試實(shí)驗(yàn)結(jié)果及現(xiàn)場(chǎng)人工投加藥劑試驗(yàn)溝通協調,確定圖2工藝流程滿足乳化液廢水處理要求要素配置改革,因此對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加藥管線進(jìn)行改進(jìn)工作,增設(shè)液堿保障性、PAFC帶動產業發展、PAM投加管線,改進(jìn)完成后十分落實,進(jìn)入試運(yùn)行階段倍增效應,試運(yùn)行期限為一個(gè)月,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

    由表3可知優化服務策略,在為期一個(gè)月的試運(yùn)行階段關規定,由于來(lái)水水質(zhì)不同,根據(jù)出水效果明顯,調(diào)節(jié)PAFC和PAM的投加量,其中PAFC投加量50mg/L顯示,最高600mg/L創新為先,陽(yáng)離子型PAM投加量.4mg/L,最高2.2mg/L科普活動,系統(tǒng)出水CODCr去除率平均可達(dá)93.7%創新延展,且出水中油和SS含量也滿足系統(tǒng)出水指標(biāo)要求,可直接排入稀堿油廢水系統(tǒng)進(jìn)行二次處理長期間。因此此次工藝優(yōu)化*解決了超濾污堵嚴(yán)重導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行的問(wèn)題基本情況,確保了乳化液系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

揚(yáng)州乳化液廢水處理系統(tǒng)工藝

    (1)將原乳化液廢水處理工藝由“調(diào)節(jié)池加溫去除上層浮油+破乳+氣浮+不銹鋼超濾"高端化,優(yōu)化為“調(diào)節(jié)池加溫加酸破乳去除上層浮油+中和混凝+氣浮"工藝是可行的力量,經(jīng)優(yōu)化后系統(tǒng)出水CODCr去除率平均可達(dá)93.7%。

    (2)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明:使用PAFC和陽(yáng)離子型PAM處理乳化液廢水可提高CODCr去除率不負眾望,投加量根據(jù)來(lái)水情況不同高效流通,需現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié),其中PAFC投加量50mg/L精準調控,最高600mg/L功能,PAM投加量0.4mg/L,最高2.2mg/L解決。

    (3)經(jīng)系統(tǒng)工藝優(yōu)化后預期,氣浮池出水水質(zhì)穩(wěn)定且可直接排入稀堿油廢水系統(tǒng)進(jìn)行二次處理,*解決了乳化液系統(tǒng)由于超濾污堵嚴(yán)重造成系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行的問(wèn)題幅度。


 


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