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揚中兩級生物法處理焦化廢水

簡要描述:

揚中兩級生物法處理焦化廢水焦化廢水是一種典型的有毒/難降解工業(yè)廢水便利性,是煤在高溫干餾高質量、煤氣凈化和副產品回收和精制過程中產生的加強宣傳,除含有高濃度的氨氟化物等無機污染物外產能提升,還含有酚類實施體系、吡啶方法、喹啉最為突出、多環(huán)芳烴(PAHs)等有機污染物方案。目前技術創新,工程中焦化廢水處理工藝主要有AO深入交流研討、AO-接觸氧化、OAO廣泛應用、AOAO等關註度。

  • 更新時間:2024-04-02
  • 產品型號:廠家藍陽
  • 廠商性質:生產廠家
  • 產品品牌:其他品牌
  • 產品廠地:常州市
  • 訪問次數(shù):763
詳細介紹
品牌其他品牌加工定制
空氣量1000m3/min處理水量100m3/h
設備電壓220v

    揚中兩級生物法處理焦化廢水焦化廢水是一種典型的有毒/難降解工業(yè)廢水哪些領域,是煤在高溫干餾敢於挑戰、煤氣凈化和副產品回收和精制過程中產生的,除含有高濃度的氨建立和完善、氟化物等無機污染物外提供了遵循,還含有酚類、吡啶產業、喹啉滿意度、多環(huán)芳烴(PAHs)等有機污染物。目前可持續,工程中焦化廢水處理工藝主要有AO主要抓手、AO-接觸氧化、OAO構建、AOAO等創新科技。金濤等通過工程改造表明,采用AO工藝處理焦化廢水共創輝煌,COD和NH4+-N去除率分別達到94.7%和97%具有重要意義。李歡等采用AOO工藝處理焦化廢水,出水NH4+-N降至5mg/L以下大部分,COD及TN去除效果較差強大的功能。因受煤質、爐頂溫度和蒸氨工藝影響解決方案,焦化廢水水質水量極不穩(wěn)定優勢,生化處理易受沖擊,導致熄焦水無法長期穩(wěn)定達標基礎,大量有毒有害污染物隨著熄焦過程排放到大氣環(huán)境提供堅實支撐。某焦化工業(yè)園區(qū)5000m3/d污水集中處理項目還不大,提出“前端各廠AO預處理—后端園區(qū)OAO+深度處理"模式,具有較強的抗沖擊負荷能力信息化技術,*解決了工業(yè)園區(qū)內5家焦化廠熄焦水穩(wěn)定達標問題發揮作用,為焦化廢水*奠定基礎。

    1逐步顯現、工程概況

    某市工業(yè)園區(qū)內現(xiàn)有5家焦炭生產企業(yè)銘記囑托,設計年產焦炭550×104t,每年排放近200×104m3高濃度含酚傳遞、含氮的焦化廢水試驗。5家焦化廠生產廢水污水廠已建成勞動精神,因水量波動及管理等問題開展攻關合作,出水水質無法達到國家相關標準(見表1),故統(tǒng)一建設園區(qū)污水處理廠預下達。

    1.jpg

    2的有效手段、工程設計方案

    2.1設計水量和水質

    工程設計規(guī)模為5000m3/d,主要用于集中處理預處理后的焦化廢水方案。依據(jù)《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》(GB16171—2012)直排標準關鍵技術,設計進、出水水質見表2深入。

    2.jpg

    2.2工藝流程

    采用兩級處理模式技術研究,前端各廠預處理后廢水排入園區(qū)污水處理廠進行深度處理,工藝流程如圖1所示開展研究。各焦化廠原水經前端生化預處理姿勢,進入園區(qū)調節(jié)池,經一級好氧處理去除部分COD及氨氮首要任務,出水進入缺氧池反硝化脫除總氮綠色化,由調節(jié)池分流部分進入缺氧或投加適量葡萄糖提供反硝化碳源,再經二級好氧進一步脫除殘留污染物發展。殘留難生物降解污染物經原位吸附池和強化Fenton氧化池加以去除保持穩定,為保證熄焦池水質達標,出水最后經活性炭吸附塔后回至各焦化廠熄焦面向。

    2.3主要處理單元設計

    2.3.1前端各廠預處理系統(tǒng)

    利用前端各焦化廠生化AO處理系統(tǒng)動力,主要流程為調節(jié)池(2000m3)/AO(4000m3)/二沉池(500m3),為園區(qū)深度處理做預處理互動式宣講,去除廢水中抑制硝化及反硝化菌屬生長的SCN-效高性、酚類、CN-等適應性,提高整個焦化廢水處理系統(tǒng)的抗沖擊能力節點。

    2.3.2園區(qū)深度處理系統(tǒng)

    ①調節(jié)池及事故池

    調節(jié)池主要對5家焦化廠預處理后的廢水進行收集通過活化,并調節(jié)水質水量。設計尺寸為40m×30m×6.5m的特點,有效容積為7000m3健康發展,鋼筋混凝土結構,共1座大數據。配有提升泵3臺(1用2備)長效機製,Q=300m3/h,P=210kPa數字技術,N=22kW奮戰不懈。另設有事故池1座,尺寸為45m×37m×6.5m措施,有效容積為1000m3大大縮短。

    ②一級好氧池和一級沉淀池

    一級好氧池共2座,設計尺寸為35m×12m×6.5m緊密相關,有效容積為5000m3更默契了,鋼筋混凝土結構,推流式運行培訓,水力停留時間為24h不合理波動,配有可提升式硅橡膠膜微孔曝氣管。配羅茨鼓風機重要工具,Q=30m3/min積極拓展新的領域,P=6.5kPa,N=45kW更優質,2用1備相對開放。一級沉淀池1座,設計尺寸為20m×4.1m技術創新,有效容積為800m3深入交流研討,表面負荷為0.83m3/(m2·h),配備有中心傳動刮泥機帶來全新智能,直徑為20m實現了超越,線速度為3m/min,減速機功率為0.75kW去完善,配污泥回流泵橋梁作用,Q=300m3/h,P=210kPa求索,N=22kW讓人糾結,1用2備,污泥回流至好氧首端穩定發展,回流比為50%基石之一。

    ③二級缺氧池和二級好氧池

    二級缺氧池1座聯動,主要進行反硝化脫氮,設計尺寸為20m×17m×6.5m共同努力,有效池容為4000m3行業內卷,停留時間為20h,鋼筋混凝土結構逐漸完善,配有水下攪拌器4套參與能力,功率為7.5kW。配有碳源儲罐以及碳源投加計量泵2臺(1用1備)是目前主流,向缺氧池投加適量碳源充分發揮。

    二級好氧池1座,設計尺寸為20m×13m×6.5m充分發揮,有效池容為3000m3選擇適用,停留時間約14h,鋼筋混凝土結構的特性,配有可提升式硅橡膠膜微孔曝氣管交流,曝氣與一級好氧曝氣由鼓風機房共同提供基礎。

    ④二級沉淀池

    二級沉淀池1座提供堅實支撐,設計尺寸為20m×4.1m,有效容積為800m3高產,表面負荷為1.04m3/(m2·h)信息化技術,配備有中心傳動刮泥機,直徑為20m良好,線速度為3m/min逐步顯現,減速機功率為0.75kW,配污泥回流泵顯著,Q=300m3/h快速增長,P=210kPa,N=22kW占,1用2備高質量,污泥回流至二級缺氧首端,回流比為100%激發創作。

    ⑤原位吸附池和強化Fenton氧化池

    原位吸附池主要通過投加適量凈水劑前景,去除部分COD以及SS,設計尺寸為4m×8m×4m增幅最大,停留時間為45min共享應用,鋼筋混凝土結構。配有4臺攪拌機標準,功率為3kW示範推廣,溶藥池尺寸為5m×4m×6m堅持好,凈水劑儲罐容積為15m3,螺桿泵3臺大幅增加,功率為1.5kW問題分析,流量為2m3/h,1用2備交流研討,硫酸儲罐容積為10m3更加完善,計量泵3臺(2用1備),流量為125L/h建設應用。

    強化Fenton氧化池設計尺寸為4m×8m×4m支撐作用,停留時間為45min,鋼筋混凝土結構動力。配4臺攪拌機同時,功率為3kW,溶藥池尺寸為5m×4m×6m效高性,催化劑儲罐容積為15m3模式,螺桿泵3臺(1用2備),功率為1.5kW提升,流量為2m3/h高品質,雙氧水儲罐容積為10m3,計量泵2臺(1用1備)支撐能力,流量為125L/h文化價值,硫酸儲罐容積為20m3,計量泵3臺(2用1備)置之不顧,流量為125L/h不斷完善,液堿儲罐容積為15m3,計量泵3臺(2用1備)方便,流量為125L/h基礎上。

    ⑥原位吸附和強化Fenton氧化沉淀池

    原位吸附及強化Fenton氧化沉淀池的設計尺寸及參數(shù)參照二級沉淀池。

    ⑦可再生活性炭吸附塔

    可再生活性炭吸附塔主要強化去除水體中殘留的污染物應用領域,是焦化廢水處理系統(tǒng)最后一道保障保持競爭優勢。設計塔高為22m,底面積為10m2實現,流速為8m/h不容忽視,不銹鋼結構,共3座服務體系。進水方式為下進上出說服力,四周進水,防止短流。配有化工泵4臺(2用2備)表示,Q=170m3/h全面闡釋,P=500kPa,N=22.8kW競爭力所在。

    ⑧污泥濃縮池

    污泥經濃縮后送往壓濾機房進行脫水處理引人註目,包括生化系統(tǒng)剩余污泥、原位吸附池和強化Fenton氧化池產生的化學污泥溝通機製。設計尺寸為20m×5.9m好宣講,共1座,鋼筋混凝土結構領先水平。配疊螺式污泥脫水機及附屬設備,處理量為20m3/h,出泥含水率為80%戰略布局,共3臺(1用2備)事關全面。

    3、調試與運行效果

    為滿足工業(yè)園區(qū)內5家焦化企業(yè)正常生產熄焦用水量狀態,園區(qū)需在1個月內將處理量由最初的1000m3/d提升至5000m3/d技術節能。由于前端5家企業(yè)生化系統(tǒng)對COD具有一定去除能力,對氨氮及總氮脫除效果較差研究與應用,焦化廢水進入園區(qū)污水廠后飛躍,COD去除負荷較低,氨氮及總氮去除負荷較高的發生。調試過程中組成部分,園區(qū)一級好氧污泥回流比為50%,二級好氧污泥至缺氧回流比為100%新的動力。

    3.1日處理量提升及硝化負荷分配

    園區(qū)生化段COD去除負荷較低,主要受到硝化負荷的限制發展契機。針對焦化廢水硝化負荷的工程數(shù)據(jù)較為缺乏的問題廣泛關註,水量提升前,經批量試驗評價園區(qū)一段發力、二段的污泥硝化負荷分別為15.98優勢領先、21.24kg/h。調試后共創美好,處理量為4000m3/d時推動並實現,一段、二段污泥硝化負荷分別提升至35.33覆蓋範圍、33.35kg/h優化程度。以試驗數(shù)據(jù)為基礎,指導工程中硝化負荷的提升,結果見圖2不斷豐富、3實施體系,可見該方法可以快速提升水量以及硝化負荷且保持硝化效果穩(wěn)定。

    3.2COD各有優勢、NH4+-N去除效果

    系統(tǒng)對COD效果較好、NH4+-N的去除效果分別見圖4、5持續。如圖4所示等多個領域,強化Fenton出水COD已降至60~70mg/L,去除率達97%以上產品和服務,再經活性炭出水后COD低至20~30mg/L提供了有力支撐,去除率高達99%。如圖5所示前景,園區(qū)二段二沉池出水氨氮長期保證在6mg/L以下進一步意見,活性炭出水穩(wěn)定在2mg/L以下,去除率達98%落到實處。園區(qū)污水廠回水至各焦化廠熄焦用水COD服務水平、NH4+-N可以滿足熄焦池水標準,降低熄焦過程中產生的揮發(fā)性有機物技術創新,提高焦炭品質處理方法。運行期間,前端5家污水廠遇到多次沖擊持續向好,前端生化段硝化受影響習慣,但園區(qū)污水廠依舊穩(wěn)定運行。

    3.3反硝化總氮去除效果

    總氮去除效果見圖6進展情況。

    硝化調試完成后的積極性,水量主要進入一段好氧池,如圖5所示至關重要,NH4+-N在一段好氧基本降解完成不久前,在二段缺氧池進行反硝化,無需增加硝化液回流管線提升行動。生物脫氮過程中能力建設,COD∶TN=4~6無需外加碳源,但本工程碳源不足研究進展,需要投加一定碳源無障礙。如圖6所示,脫氮穩(wěn)定后快速融入,園區(qū)二沉池出水總氮在30mg/L以下認為,基本穩(wěn)定在20mg/L系統,最終活性炭出水總氮在10mg/L以下,脫氮效率在95%以上文化價值。

    3.4最終出水水質

    調試完成后形式,隨機抽取3天園區(qū)最終出水水質,平均值如表3所示不斷完善。從表3中數(shù)據(jù)可以看出數字化,園區(qū)出水水質均遠低于《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》(GB16171—2012)直排標準,且滿足工程設計標準基礎上。

揚中兩級生物法處理焦化廢水

    工業(yè)園區(qū)內焦化廢水“前端各廠預處理—后端園區(qū)深度處理"兩級處理出水指標均滿足《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》(GB16171—2012)各領域,處理效果穩(wěn)定良好,奠定了焦化廢水*基礎保持競爭優勢。


 


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