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簡要描述:
堿性含鈾廢水處理技術(shù)鈾礦冶廢水主要來自礦石開采和鈾礦加工兩部分極致用戶體驗,包括礦坑水、吸附尾液大幅拓展、樹脂洗水、沉淀母液等。根據(jù)浸出介質(zhì)的差異,可分為酸性和堿性廢水,酸性廢水除含有鈾長效機製、釷、鐳等放射性核素外服務體系,還含有汞、鎘搶抓機遇、砷分析、鉛、銅全面闡釋、鋅非常激烈、錳等非放射性核素;
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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空氣量 | 1000m3/min | 處理水量 | 100m3/h |
設備厚度 | 12mm領域,10mm,13mm好宣講,15mm |
堿性含鈾廢水處理技術(shù)鈾礦冶廢水主要來自礦石開采和鈾礦加工兩部分註入新的動力,包括礦坑水、吸附尾液、樹脂洗水雙重提升、沉淀母液等。根據(jù)浸出介質(zhì)的差異事關全面,可分為酸性和堿性廢水表現明顯更佳,酸性廢水除含有鈾、釷等形式、鐳等放射性核素外技術的開發,還含有汞、鎘飛躍、砷更高效、鉛全面協議、銅、鋅影響、錳等非放射性核素新的動力;堿性廢水由于碳酸鹽選擇性溶解作用,鐵發展契機、鋁廣泛關註、鈦等幾乎不被溶解,浸出液僅含有少量的鉬酸鹽發力、硅酸鹽優勢領先、釩酸鹽、磷酸鹽和碳酸鹽配合物共創美好。放射性核素釷在堿浸過程中也是不溶的推動並實現,而鐳則溶解1.5%~3.0%。因此對于堿法浸出的鈾礦山來說覆蓋範圍,廢水的主要污染物為放射性核素鈾和鐳優化程度。
某鈾礦山采用堿法浸出工藝,現(xiàn)有工藝廢水主要由礦井水奮勇向前、吸附尾液不斷豐富、沉淀母液和樹脂洗水四部分組成。廢水采用軟錳礦除鐳—三氯化鐵絮凝沉淀除鈾工藝處理組建。由于負載樹脂采用堿性氯化鈉溶液淋洗工藝各有優勢,貧樹脂不轉(zhuǎn)型,造成廢水中Cl-濃度較高重要的意義。廢水中CO32-和Cl-共存持續,現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)除鈾效果差,難以實現(xiàn)達標排放再獲。經(jīng)過試驗研究產品和服務,提出了石灰堿化中和—氯化鋇除鐳—污渣循環(huán)處理堿性廢水的工藝流程。
1體驗區、試驗部分
1.1廢水來源及組成
試驗廢水為某鈾礦山礦井水前景、吸附尾液、沉淀母液進行探討、負載樹脂洗水的混合廢水落到實處,其主要成分見表1。
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1.2試驗方法
取廢水0.5L最新,加入質(zhì)量分數(shù)50%的石灰乳調(diào)節(jié)pH至12以上技術創新,漿體過濾,分析濾液中U和CO32-質(zhì)量濃度;然后向濾液加入攪拌2h,再添加氯化鋇繼續(xù)攪拌0.5h持續向好,沉降澄清后測定上清液的U質(zhì)量濃度和Ra活度濃度習慣。
1.3分析方法
用釩酸銨滴定法測定常量鈾;2-(5溴代-吡啶偶氮)-5-二乙胺基分光光度法測定微量鈾進展情況;用氡射氣法測定鐳的積極性;用EDTA標準溶液滴定法測定鈣;用標準鹽酸溶液滴定法測定CO32-至關重要。
2試驗原理
堿性廢水的主要污染物為鈾和鐳不久前,CO32-與UO22+配合能力強(k=2×1018),生成的UO2(CO3)34-比較穩(wěn)定提升行動,使得鈾難以被吸附載帶除去能力建設。因此,應先消除CO32-的配合作用研究進展,用Ca(OH)2將CO32-和HCO3-定量轉(zhuǎn)變?yōu)镺H-無障礙,并生成CaCO3沉淀而除去,主要反應為
相比硫酸鐵價格低廉快速融入,選其作為中和劑認為,F(xiàn)e2+在空氣作用下氧化水解生成Fe(OH)3沉淀,并緩慢釋放出酸而中和多余的OH-增強,使廢水達到外排pH標準;生成的Fe(OH)3沉淀帶正電重要意義,對鈾酰配合離子有較好的吸附作用,達到深度除鈾目的置之不顧。另外不斷完善,的加入補充了除鐳工序所需的SO42-數字化。主要反應為
加入氯化鋇與廢水中SO42-反應生成BaSO4沉淀方便,由于Ra2+與Ba2+離子半徑相近,在生成BaSO4沉淀過程中各領域,Ra2+進入晶格形成Ba(Ra)SO4共沉淀傳遞。主要反應為
3、試驗結(jié)果與討論
3.1石灰用量對除CO32-的影響
加入不同用量石灰去除廢水的CO32-深入闡釋,測定濾液U相關性、CO32-和Ca2+質(zhì)量濃度,試驗結(jié)果見表2物聯與互聯。
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從表2看出:石灰去除CO32-的同時穩定,生成CaCO3沉淀將大部分鈾載帶下來,減輕了后續(xù)工序深度除鈾的負擔供給。以將ρ(CO32-)降至20mg/L以下為最小劑量優勢與挑戰,確定Ca(OH)2的最小用量為1.1倍化學計量。
3..2用量對除鈾的影響
石灰用量為化學計量的1.1倍解決方案,加入不同用量的FeSO4·7H2O進行中和試驗趨勢,測定上清液pH和鈾質(zhì)量濃度有力扭轉,試驗結(jié)果見表3。
試驗結(jié)果表明:隨FeSO4·7H2O用量增加鈾濃度逐漸降低一站式服務,當其用量達到2.0g/L時廣度和深度,鈾質(zhì)量濃度低于0.05mg/L,達到了廢水排放標準引領作用。綜合考慮外排廢水pH要求加強宣傳,F(xiàn)eSO4·7H2O質(zhì)量濃度需大于5.0g/L。
3.3氯化鋇用量對除鐳效果的影響 中和廢水使pH降至8左右效率和安,然后加入不同量的氯化鋇進行攪拌設計能力,分析濾液鐳活度濃度,試驗結(jié)果見表4深入開展「鼮橐恢??梢钥闯觯S鋇鹽用量的增加廢水鐳活度濃度逐漸降低技術的開發,當其質(zhì)量濃度達到60mg/L時研究與應用,廢水鐳活度濃度可降至0.65Bq/L。因此更高效,利用石灰堿化—中和—氯化鋇除鐳工藝處理廢水全面協議,氯化鋇質(zhì)量濃度用量為60mg/L,處理后廢水可達標排放具體而言。
3.4廢水處理驗證試驗
對廢水處理效果進行綜合驗證試驗工具,試驗條件:Ca(OH)2用量為化學計量1.1倍,F(xiàn)eSO4·7H2O質(zhì)量濃度2.0g/L發揮重要作用,氯化鋇質(zhì)量濃度60mg/L醒悟,試驗結(jié)果見表5。
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廢水處理平行試驗結(jié)果表明高質量,處理后廢水鈾質(zhì)量濃度都低于0.05mg/L也逐步提升,鐳平均活度濃度為0.48Bq/L,均低于廢水排放標準註入了新的力量。
3.5污渣循環(huán)減容試驗
中和產(chǎn)生的污渣體積較大重要的作用,主要原因為污渣含水率太高。污渣含水由空隙水去創新、表面吸附水足夠的實力、毛細水和內(nèi)部水4部分組成,其中空隙水約占70%結構。顯然更適合,要使污渣減容主要是脫除空隙水。向石灰堿化得到的濾液中依次加入、氯化鋇進行攪拌擴大公共數據,然后靜置約22h深度,測量漿體體積,傾出上清液核心技術體系,完成一個循環(huán)開拓創新。下一循環(huán)補加石灰堿化濾液至前一個循環(huán)得到的漿體中,重復上述操作過程必然趨勢,試驗結(jié)果見表6促進善治。
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表6結(jié)果表明,采用污渣循環(huán)的方法多樣性,污渣之間的空隙水不斷地脫除發揮效力,使?jié){體體積明顯減少,且污渣沉降速度加快明顯,有利于過濾操作和實現(xiàn)槽式排放安全鏈,7個循環(huán)后得到的污渣產(chǎn)量為5.7g/L。循環(huán)后廢水pH下降創新為先,可考慮減少FeSO4·7H2O用量真正做到,節(jié)約廢水處理成本。
堿性含鈾廢水處理技術(shù)
1)采用石灰堿化—中和深度除鈾—氯化鋇除鐳—污渣循環(huán)減容工藝可使廢水中鈾質(zhì)量濃度降至0.05mg/L以下創新延展,鐳活度濃度降至1.0Bq/L以下調整推進,處理后的廢水可達標排放。
2)依次采用了石灰機製性梗阻、氯化鋇三種沉淀劑機製,其中石灰堿化除去大部分鈾,而兼有中和集成應用、深度除鈾探討、補充除鐳所需SO42-和抑制沉淀物返溶4種功能,使堿性含鈾廢水處理效果達到最佳使用。
3)漿體循環(huán)操作可改善污渣過濾與沉降性能合規意識,提高工藝設備處理能力密度增加。